博莱特变频空压机变频改造
1.变频改造方案设计要求
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
1)主电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不超过±0.02Mpa;
2)系统应具有变频和工频两套控制回路,确保变频出现异常跳保护时,不影响生产;
3)在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
2.空压机变频改造的注意事项
1)空压机是大转动惯量负载,这种启动特点就很容易引起V/F控制方式的变频器在启动时出现跳过流保护的情况,建议选用具有高启动转矩的无速度传感器矢量变频器,保证即能实现恒压供气连续性,又保证设备可靠稳定的运行;
2)空压机不允许长时间在低频下运行,当空压机的转速过低,一方面将使空压机的工作稳定性变差,另一方面也使缸体的润滑变差,会加快磨损。所以工作的下限频率应不低于20Hz;
3)为了有效滤除变频器输出电流中的高次谐波分量,减小因高次谐波引起的电磁干扰,建议选用输出交流电抗器,还可以减小电机运行噪音和温升,提高电动机的稳定性。
3.变频调速改造方案
威海某轮胎厂原有132KW空压机5台,65KW空压机1台,空气压力调节范围较大,压力不稳定,且不在用气高峰时,有一台空压机在空转,耗能较大。由于该公司生产主要集中在白天,而晚上用气量小,到晚上就出现严重的 “大马拉小车”的现象了,空载时间较长,造成巨大的能源浪费。2005年3月公司设备科,经过反复的技术研讨,决定对该厂的空压站进行变频节能改造。
4.1系统参数
1)空压机型号:L型两级双缸复动水冷空气压缩机4L-20/8
2)主电机型号:Y315M2-6
额定功率132Kw,额定电压380V,额定电流250A 960r/min
3)变频器:132KW 额定电流253A
4)远传压力表:VTP10-A-G10-B
4.3工作原理
根据该厂要求,我们采用两个选择开关和两个交流接触器,可对两台空压机中的任意一台进行变频控制,同时保留原有的Y-△降压启动柜,当变频故障时可切换至工频运行。
变频调速系统以输出压力作为控制对象。该系统采用科姆龙无速度传感器矢量变频器和远传压力变送器SP,组成闭环恒压控制系统,所需压力值可由变频器面板直接操作,现场压力由变送器来检测,反馈到变频器,变频器通过内置PID进行比较计算,从而调节其输出频率,达到空压机恒压供气的要求。
4.3变频器的特点
1)变频器是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器,使用先进的无感矢量( Sensor- Less vector)控制技术,为电机在低速运转时提供更大的转矩,可自动补偿高负载时马达的转速变动。良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合;
2)变频器控制可以获得接近闭环控制的性能,同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。与传统的V/F控制比较,无感矢量变频器控制可以获得改进的低速运行特性,变负载下的速度调节能力也得到改善,同时可以获得较高的启动转矩,这在高磨擦与惯性负载的启动中有明显的优势。正是由于这些驱动特性,该控制技术已逐渐成为通用恒转矩驱动应用客户的选择。
4.4空气压缩机的变频运行
变频器从低频起动压缩机,由于起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
从系统参数中,我们了解到,132Kw的空压机主电机额定电流是250A,装变频器之前,空压机在加载时的运行电流是240A,卸载时的运行电流是150A。而用变频器后的加载电流是200A,卸载时的电流是26A。据统计,其节电率可达25%~35%。另外,变频器还具有一系列保护功能,例如:过载、过流、过压、缺相等保护功能。
4.空压机变频改造后的效益
1)控制品质大为提高,可使压缩空气的压力保持恒定;
2)节约能源,降低运行成本;
3)提高压力控制精度;
4)延长压缩机的使用寿命;
5)降低了空压机的噪音。