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  • 西门子MM440变频调速系统在空压机系统上的应用

    文/ 发布于2017-08-29 浏览次数:588

      一 系统概述

      在大型化工厂的能量损耗中,大功率空压机系统的电能损耗占据了一个很大的比例。由于空压机长期恒速运行,不能根据实际用风量的变化自动调节空压机转速。或由于空压机系统在选型时,功率选得过大,造成白白消耗了大量电能。如何将电耗降下来,提高经济效益,已经越来越为企业的负责人所重视。由于采用了变频器控制,空压机软起动,软停止从而避免了直接起动对电网的冲击;同时也避免了对空压机的机械冲击,使空压机的寿命延长。

      具有153 年悠久历史的德国西门子 (SIEMENS) 公司作为变频调速,尤其是矢量控制技术的发明者和领导者,开发和生产变频器已有近30年历史。在全世界以及中国,无论是冶金,水泥,机械等重工业,或者是在编织化纤,食品饮料,楼宇建筑等其他行业,西门子变频技术都得到了广泛应用。最近几年来,西门子又在电动机变频节能方面,作了许多工作,从而达到了降低电耗,改善设备运行,保证设备的经济运行的目的。

      二 系统配置

      1.空压机设备配置如下: 空压机 75kw 3台

      2.采用两台以MICROMASTER440型变频器为核心的变频控制柜取代原来的星三角控制柜。

      三 变频器的主要调节参数

      P0700=2   P0701=1   P1000=2   P1080=30   P1082=50   P1120=30   P1121=30

      四 应用效果

      变频节电技术近几年来在全世界及中国得到广泛应用。通过改变电机的运转频率,实现电机频率改变,从而改变空气流量,压力恒定,实现节能目的。

      在常规的供气系统中,由于空压机是长期恒定在额定转速,当负荷较低时,空气流量不能相应的变化,因此造成能源浪费。若采用变频技术进行改造,则可以使空气流量根据用气量的变化自动调节空压机转速,在保证系统正常运行的前提下,减少了能量损失,节能效果明显。

      根据工厂运行记录,按投入两台空压机运行,24小时连续工作,消耗电能计算如下:

      每年消耗电能(75kW × 2)× 24 小时× 365 天=1314000 度

      采用变频控制后空压机节能达到了20%左右:

      每年节约电能 1314000 度× 20%= 262800 度

      根据如上计算可知每年该空压机组节约电能大约达到262800 度左右。

      五 结束语   

      改造完成以后不仅节约了大量的电能,同时实现了全自动控制大大降低了操作人员的劳动强度。减少了机组启停的电流和机械冲击,延长了机组的使用寿命,取得了良好的经济效益。

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